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一、三軸CNC加工中心進行修前調查 發生斷刀故障時,該機(jī)床是在做X軸的直線切削運動,調查發生(shēng)故障的程序(xù),發現程序合理,而且切削量也合理,不存在工藝上的問題。而且聽工作人...
一、三軸CNC加工中心進行修前調查
發生斷刀(dāo)故障時,該機床(chuáng)是在做X軸的直(zhí)線切削運動,調查發生故障的程序,發現程序合理,而且切削(xuē)量也合理,不存在工藝上的問題。而且聽工作人員描述(shù),一開始加工前旋轉主軸也沒有出現明顯機械(xiè)摩擦或撞擊的比較尖銳的噪聲,所以先(xiān)排(pái)除(chú)機械部(bù)份的故(gù)障,重點放在(zài)電氣部分。
二、根據CNC加工中心現場調查結果(guǒ),我們可以(yǐ)初步列出可能存在(zài)的故障點有以下幾個:
1.刀具質量問題或(huò)零件硬度過高。
2.外界電壓不足或有瞬間(jiān)壓降。
3.主軸電機損壞(huài)。
4.主軸係統連接線路故障,造成在運(yùn)行中主軸停轉(zhuǎn)。
三、數控加工中心維(wéi)修步驟
根據三(sān)軸CNC加(jiā)工中心可能存在的故障點,確(què)定故障排(pái)除的操(cāo)作步驟:
1.查看零件的已切削位置(zhì),該零件質地是45號鋼,也沒有熱處理過,硬度均勻,刀具也是合金刀,也可以排除質量方麵的(de)問題。
2.重新開(kāi)機,查(chá)看伺(sì)服變壓器的情況,輸入電壓為(wéi)三相380V,輸出為三相220V,電壓正常。
3.在MDI方式下編寫指令旋轉主軸,主軸可以旋轉起來(lái),說明(míng)主軸係統電氣連接沒有問題,但經過仔細觀察,發(fā)現主軸(zhóu)的轉速並不均勻,有的位置旋轉時快時慢,經(jīng)驗判斷為主(zhǔ)軸電機缺相。
4.打開主軸CNC加工中心的電機接線盒,觀察接線是否牢靠,電機三相間電阻是否(fǒu)正常,結果均為正(zhèng)常,故障不在主軸電機這篇。
5.測量伺服放大器端主(zhǔ)軸動力線電路,發現加工中心(xīn)接線端子有(yǒu)鬆動現象,這是造成主軸電機(jī)缺相運行,力矩不(bú)夠斷刀的原(yuán)因,把接線端子重新(xīn)固定後,故障排除。